高爐渣排氯能力的試驗

  近年來,中國高爐生產的原燃料條件和技術發生了很大變化。例如,為提高燒結礦的低溫還原粉化指標,燒結礦噴灑CaCl2技術得到了普遍應用;煤粉中多加入MgCl2和FeCl3等氯化物可以提高煤粉的燃燒性能,減少未燃煤粉對高爐的危害;部分企業采用廢舊塑料與煤共析焦的方法;進口礦使用量增加,其海選工序使得礦石中的w(NaCl)增加。上述因素使進入高爐的氯元素明顯增多,氯對高爐冶煉過程的影響日益增加。

  科研工作者為找到合理有效的爐渣排氯制度,使得爐渣排氯能力最大化,在對高爐內氯元素進行熱力學分析的基礎上,研究了高爐渣的化學成分、溫度以及恒溫時間對排氯能力的影響。

  結果表明,高爐渣的排氯率隨著爐渣堿度的提高而增加;其排氯率隨溫度的增加而降低;隨w(MgO)的增加,其排氯率先增加后降低;隨w(Al2O3)的增加,其排氯率先增加,當渣中w(Al2O3)超過16%時,其對爐渣排氯率的影響不大;隨著恒溫時間的延長,爐渣的排氯率降低。高爐在保證正常生產的前提下,應適當地提高爐渣堿度,降低高爐渣溫度和增加出渣鐵次數,w(MgO)和w(Al2O3)應保持在11.0%和16.0%左右,以提高爐渣的排氯能力,減少氯元素對高爐冶煉和后續設備產生的不利影響。